快速門(mén)PLC驅動(dòng)步進(jìn)電機使用心得(上)
來(lái)源: 作者:西朗工業(yè)門(mén)技研中心 發(fā)布時(shí)間:2011-12-30 15:29 瀏覽量:577
S7-200CPU本身帶有高速脈沖輸出功能,特另是224XP(CN)的高速輸出頻率達到100kHz,十分適合作為步進(jìn)電機的驅動(dòng)脈沖,配以細分型的驅動(dòng)器,在某些應用場(chǎng)合,效果逼近伺服電機,取得性能和經(jīng)濟性的最佳平衡。
1.項目簡(jiǎn)介
薄膜卷繞機需要進(jìn)行自動(dòng)化控制改造。
原設備采用機械式計數,卷繞動(dòng)力采用離合器傳動(dòng),元件卷繞的起動(dòng)、停止、圈數控制等均由人工操作控制,因此存在產(chǎn)品參數離散性大、產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率因人而異等不足之處。
工藝要求簡(jiǎn)述:由于卷制材料是10幾微米的薄膜,要求卷軸平穩起動(dòng),均勻加速,以使用張力平穩;中間在某些位置需要停頓,作一些必要的處理,再繼續卷繞;和起動(dòng)一樣,停頓或停止時(shí),必須均勻減速,保持張力平穩;要求最后圈數準確。
2.控制系統構成
S7-200PLC應該能夠實(shí)現項目要求的控制功能。
S7-200CPU本體已含有高速脈沖輸出功能,普通型號的CPU脈沖輸出頻率達20KHz,而224XP(CN)更是高達100kHz,可以用來(lái)驅動(dòng)步進(jìn)電機或伺服電機,再由電機直接驅動(dòng)卷繞主軸旋轉,完成工藝所要求的動(dòng)作。
步進(jìn)電機在成本上具有優(yōu)勢,但是步進(jìn)電機的運轉平穩性不如伺服電機,而兩者的定位精度(圈數)的控制,在本工藝里都可以達到要求。我們考慮先試用步進(jìn)電機的方案。
步進(jìn)電機的驅動(dòng),實(shí)際上是由相應的步進(jìn)電機驅動(dòng)器負責的,所以步進(jìn)電機的相數齒數等等問(wèn)題由相應的驅動(dòng)器解決,選擇步進(jìn)電機要考慮的主要是體積、轉矩、轉速等,不是本文的重點(diǎn);
PLC向驅動(dòng)器送的僅為代表速度與位置的脈沖,這里要考慮的是步進(jìn)電機在規定的轉速下是否足夠平穩,是否適合作為薄膜卷繞的動(dòng)力。
我們作了一個(gè)模型機進(jìn)行試驗,采用細分型的驅動(dòng)器,在50齒的電機上達到10000步/轉,經(jīng)17:25齒的同步帶減速傳動(dòng)(同時(shí)電機的振動(dòng)也可衰減),結果運轉很平穩,粗步確定可以達到工藝要求。于是正式試制一臺,也獲得成功,性能達到工藝要求,目前已經(jīng)按此方案批量進(jìn)行改造。
CPU選擇224XPCN DC/DC/DC,系統構成如下:
224XP*1、步進(jìn)電機*2、細分型驅動(dòng)器*2、TD200*1、LED顯示屏*1、編碼器*1。
2.1 PTO0(Q0.0)輸出一路高速脈沖,負責驅動(dòng)卷繞主軸的旋轉;
2.2 PTO1(Q0.1)輸出一路高速脈沖,負責驅動(dòng)主軸的水平直線(xiàn)移動(dòng);
2.3 一個(gè)正交增量型編碼器裝在主軸上,作為卷繞圈數的反饋;
2.4 TD200作為人機界面,用于設定參數
2.5 一個(gè)LED顯示屏用于顯示實(shí)時(shí)的卷繞圈數。在實(shí)際生產(chǎn)中,工人需要時(shí)時(shí)參考卷繞的進(jìn)度,LED顯示比LCD醒目,所以這里放置了一個(gè)自制的LED顯示屏。LED屏和PLC的連接方式。